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二、采取措施,清除积灰。
灰垢的导热系数仅为0.1163W/m?k,约为钢板导热系数的1/45-1/750。当锅炉受热面积灰厚度1mm时,热效率就要降低4%-5%,为清除积灰提高锅炉的热效率,我们在锅炉大修时进行了如下改造:
1、锅炉吹灰系统改造

原吹灰系统为蒸汽吹灰,因蒸汽压力低,对流区温度低,粉尘遇水变成泥浆,附着在对流管子背面上,对对流管造成腐蚀,而且,在使用过程中经常堵塞吹灰器。
在本次大修中,我们看到了空压站离我们很近,利用空压站的压缩空气,将原有蒸汽吹灰系统改为压缩空气吹灰系统。这样,解决了吹灰器经常堵塞的问题,压站空气压力大,吹扫干净,管子背后不会形成泥浆,在运行中能及时清除对流管上的积灰。
2、省煤器烟道改造
本次大修中,将省煤器烟道拆除后,发现省煤器已经被堵的严严实实,经过检查后,有以下原因:①由于烟道空隙狭窄,如图6所示。省煤器边与烟道无缝隙,烟气阻力大。②由于原吹灰系统为蒸汽吹灰,使得烟气的湿度过大,极易堵塞。
经过研究,我们对其进行了如下改造:如图7所示:将原厚360mm墙,改为厚240mm墙,使得省煤器边车烟道留出120mm的空隙。增加了省煤器烟道截面积,这样,烟道不易堵塞。
3、同时,在锅炉运行的过程中,我们采用给炉内加锅炉清灰剂,使用化学方法,清除积灰。
通过采取上述措施,有效地清除了炉内受热面积灰,增强了传热效果,降低了排烟温度,提高了锅炉给水温度,减小了烟气阻力,提高了锅炉热效率。
三、采取保温及防止漏风措施

如图8所示:改造前,锅炉的炉墙结构不完善,保温方法落后,使炉体表面温度高,散热损失大。而且有漏风现象,使得过量空气系数无益地增大,使烟温降低,影响燃烧,使排烟损失大,热效率低。
改造后,采用了性能优良的绝热材料,使散热和蓄热损失都显著减少。保温层采用3cm厚的白色硅酸铝耐火纤维板,其主要成分为SiO2和Al2Q3导热系数0.33kg/m.h.℃,保温性能好,1cm的耐火纤维层约保温效果相当于10cm厚的普通耐火砖。而且白色的耐火纤维对可见光的高反射率,使炉体本身收吸热量减少,炉内有效加热量增加,那提高了升温速度,又降低了放热损失。同时,还增加了炉子的密封性,减少了漏风率。它还具有吸音性能,可减弱燃烧产生的噪音,防止因声波震动而损坏炉墙。
四、经济效益
1、锅炉大修改造后,仅06年11、12月两个月节煤291.25吨,节电7900度。
节约费用:291.25吨×300元/吨+7900度×0.26元/度=89429元。
2、锅炉效率提高了11.29%。
改造前耗煤175.12kg/吨汽,折合155.94kg标煤/吨标汽,锅炉效率为9.134×1000/155.94%=58.63%。
改造后煤耗146.84kg/吨汽,折合130.76kg标煤/吨标汽,锅炉效率为9.134×1000/130.76%=69.92%
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